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钢铁企业上半年降本增效经验小结【完整版】

发布时间:2022-10-31 17:15:06 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的钢铁企业上半年降本增效经验小结【完整版】,供大家参考。

钢铁企业上半年降本增效经验小结【完整版】

 

 钢铁企业上半年降本增效经验小结 实施降本增效战略打造节约高效企业二炼轧上半年成本降低近 1. 2 亿 今年以来, 第二炼轧厂围绕 120 吨转炉—炉卷轧机生产线的“达产创效” , 积极展开攻关, 不断优化生产组织, 全方位实施降本增效战略, 持续挖掘“新线” 成本潜力, 实现了“产量垂直提升、 成本直线下降” 。

 上半年, 累计产钢 60. 03 万吨、 材44. 32 万吨, 分别完成攻关目标的 102 和 132, 全厂实际总成本比预算成本降低了11928. 34 万元, 降低率高达 4. 09。

 加强全面预算管理, 形成成本控制网络。

 元月份, 在该厂全面预算管理小组的统一组织下, 从工艺、 设备、 原材料、 易耗品等各方面展开全面预算管理, 把成本指标逐级细化、 分解, 形成了“个人保班组、 班组保车间、 车间保全厂” 的成本控制网络。

 元月份, 开始实行厂级成本月核算; 2 月份, 实现了厂级成本日核算; 3 月份, 开始了车间级成本日核算, 把成本考核细化、核算到了每炉钢、 每块料。

 赶超先进, 不断挖潜成本指标。

 今年以来, 该厂瞄准行业先进指标, 不断对比、 分析, 查找差距, 制定赶超措施; 4 月份, 开始了“指标上墙” , 树立了挖潜目标,进一步增加了降本增效的动力; 同时, 还完成了高强度板“提铌降钒” 试验, 从工艺技术上降低了成本, 提高了品种钢效益。上半年, 该厂钢铁料消耗达到了 1094kg/t钢, 钢水收得率达到了 97. 32, 轧钢综合成材率达到了 93. 69, 均稳定在了较高水平。

 抓薄弱环节, 不断减少效益流失点。

 年初, 针对能源消耗“超高” 问题, 该厂配合

 攻关组, 积极完善能源计量手段和工艺管理制度, 每天对工序能耗进行统计、 核对,每周、 每月组织现场能源巡查, 实现了“产量升高、 能耗下降” 。

 上半年, 由于第二炼轧厂品种钢开发力度较大, 在生产、 调试、 产品开发中, 该厂谨慎安排批量生产, 通过降低废品率, 减少了效益的流失。

 该厂还实行了备件动态管理和逐级审查制度, 降低了备件库存资金和消耗, 并制定了照明管理规定和设备启停管理制度,做到了“不开一盏不该开的灯, 不流一滴不该流的水, 不开一台不该开的设备” ,保证了成本指标的持续降低。

 同时, 在 150 吨转炉—1780mm 热连轧工程建设中, 该厂也采取有效措施, 在保证质量和装备水平的前提下, 全方位节约工程投资。

 轧机主设备招标比同类型工程节约 3200 万元; 双流板坯连铸机与北台钢铁公司相比, 节约了 4782 万元; 轧钢区液压系统通过比价招标, 节约近 300 万元; 炼钢、 连铸、 轧钢主厂房建筑安装, 采用综合单价包干方式, 比传统方式节约资金 1 亿多元。

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